四川安山鋼廠電爐技術服務總結
簡述
2019年7月29日技術團隊與四川安山鋼鐵公司達成協(xié)議,煉鋼技術團隊幫助其優(yōu)化工藝、提高產能為承諾,安山鋼鐵公司承諾在此前提下使用我們提供的爐襯。
耐火材料熱試兩個爐役的鎂碳磚,四川安山鋼鐵公司(甲方)要求我們的電爐鎂碳磚及鋼包碳磚,使用次數(shù)必須超過以前耐材廠家的使用次數(shù)350次(要求是不準挖修一次性達到),之前他們歷史最高爐襯壽命為312爐(中途停爐一次挖修渣線磚),四川安山鋼鐵公司的設備裝備條件是具備較大提升空間的,但現(xiàn)場人員電爐操作水平較低,從供電制度、造渣工藝、供氧制度、氧槍和碳槍安裝的合理性、爐襯的砌筑工藝等都存在諸多問題,設備管理不到位,廢鋼處理和分類管理均離高產的要求相距甚遠。經(jīng)過我們在現(xiàn)場的觀察、調研,對其整個生產工藝及現(xiàn)場操作進行細致的分析,并制定了相應的整改提升方案。
四川安山鋼鐵當時現(xiàn)狀
1. 產量低,未達到設計產量,生產一年未超過50000噸。
2. 電耗偏高。
3. 爐襯壽命短。
4. 電爐小爐蓋壽命極低。
5. 生產成本極高。
6. 連鑄機擬定改造,目前連鑄機能力與電爐不匹配,一定程度上也影響產能提升。
7. 軋機故障率高,與前面產能不匹配;正在引進新軋機。
采取改進措施
1. 恢復了水平裝料進料口與EBT之間的氧槍,并將所有氧槍重新調整了安裝角度。
2. 在2#電極與EBT之間增設了一支碳槍,保證全程造泡沫渣的需要。
3. 為了使耐材同步消耗,并最終達到延長爐齡的目的,采取了熱點區(qū)局部加強砌筑法,使用一部分600mm的耐火磚,其余部位使用500mm的耐火磚。
4. 對新爐的爐底厚度和形狀作了相應的優(yōu)化。
5. 制定了合理的廢鋼裝料方案。
6. 制定了合理的供電曲線。
7. 制定了合理的烘爐方案。
團隊分工
1. 煉鋼團隊負責甲方電爐生產指導,并重新對生產工藝進行優(yōu)化,并制定出相應方案。
2. 負責電爐砌筑工藝的優(yōu)化工作。
3. 負責電爐指導現(xiàn)場工人的正確操作技能。
4. 試用時間段:我們的第一套爐襯9月18日上線使用,第二套爐襯10月15日早晨下線。
- 試用結果與之前歷史使用結果對照表:
供貨廠家 |
A |
B |
C |
鑫鼎耐火 |
電爐爐襯歷史最高壽命 | 電爐小爐蓋壽命 | 技術支持效果(班產爐數(shù)) |
312次(中途一次挖修渣線磚) | ≦174次 | 歷史最高17爐 |
280次(中途一次挖修渣線磚) | — | — |
260次(中途一次挖修渣線磚) | — | — |
380次(一次性) | 400次 | 18爐 |
- 技術服務前后的其他相關技術指標對比:
序號 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
指標對比 | 服務前 | 服務后 |
爐襯壽命(次) | 歷史最高150次 | 380次 |
小爐蓋壽命(次) | 歷史最高70次 | 第一個250次 |
電耗(度/噸) | 420 | 370 |
電極消耗(kg/噸) | 1.6 | 1.3 |
平均冶煉周期(分) | 48 | 40 |
月?lián)Q爐次數(shù)(次) | 3—4 | 2 |
換爐時間(小時) | 12-16 | 10 |
月產量(噸/月) | 45000 | 60000 |
小結
1. 通過煉鋼工藝優(yōu)化,包括優(yōu)化新爐烘爐、供氧、造渣、供電曲線、最佳留鋼量等工藝,如果按照目前綜合生產能力60000噸/月,但由于安山廢鋼供應出現(xiàn)短缺,有時被迫停產;
2. 在耐材自身質量良好的前提下,我們?yōu)槠鋬?yōu)化了耐材爐型,加壓塊時避免了電極折斷,電耗也比之前有明顯下降,但是仍有極大的提升空間,如果加強廢鋼管理,爐襯耐材使用壽命可達400次以上。之前兩個爐役挖修浪費生產時間32小時,按平均日產30爐,每爐產量80噸計算,我司按380次爐齡,就能提高產量3200噸。
3. 幫助改善造渣工藝、供電工藝,電爐小爐蓋壽命有了大幅度提高,但由于目前其小爐蓋選用低品級剛玉制作,壽命提高到上千次尚有難度。如果選用高品級剛玉制作,壽命達千次以上較為容易。
4. 如果進一步優(yōu)化工藝和加強設備和生產全面管理,電爐應該很快達到設計產能。
5. 生產效率顯著提高,產能較以前提高20%以上。
6. 綜合經(jīng)濟效益顯著提高。