福建榮興煉鋼廠技術服務總結
簡述
2019年10月29日技術團隊與福建榮興煉鋼廠達成協(xié)議,在榮興80噸Consteel電爐熱試一個爐役的全套鎂碳磚和相關耐材輔助材料,及一個鋼包的鎂碳磚和相關輔助耐材,耐火材料熱試兩個爐役的鎂碳磚;福建榮興特種鋼業(yè)有限公司(甲方)要求我們的電爐鎂碳磚及鋼包碳磚,使用次數(shù)必須超過以前耐材廠家的使用次數(shù)350次(要求是不準挖修一次性達到),鋼包是84爐次;
榮興煉鋼廠的設備裝備條件是具備較大提升空間的,但現(xiàn)場人員EAF及LF操作水平較低,從供電制度、造渣工藝、供氧制度、氧槍和碳槍安裝的合理性、爐襯的砌筑工藝等都存在諸多問題,設備管理不到位,廢鋼處理和分類管理均離高產的要求相距甚遠。經過我們在現(xiàn)場的觀察、調研,對其整個生產工藝及現(xiàn)場操作進行細致的分析,并制定了相應的整改提升方案。
榮興特種鋼業(yè)有限公司煉鋼廠當時現(xiàn)狀
一、榮興煉鋼廠短流程設備匹配:
EAF: 爐殼直徑5.6m–變壓器容量50MVA–公稱容量75噸實際出鋼量83噸水平連續(xù)加料
LF: 變壓器容量12.5MVA單循環(huán)底吹氬氣攪拌,安全冶煉83噸.
CCM: 6機6流
二、煉鋼團隊技術支持前的生產狀況:
1. 月產量:38000噸,年產:28萬噸。
2. 電耗:總電耗570度/噸鋼電爐電耗430度/噸鋼精煉電耗63度/噸鋼。
3. 爐襯壽命最高220次,平均160次。
4. 電爐小爐蓋:平均350次
5. 生產制造成本:1050元/噸鋼。
6. 鋼包包齡平均50次
采取改進措施
1. 恢復了水平裝料進料口與EBT之間的氧槍,并將所有氧槍重新調整了安裝角度。
2. 在2#電極與EBT之間增設了一支碳槍,保證全程造泡沫渣的需要。
3. 為了使耐材同步消耗,并最終達到延長爐齡的目的,采取了熱點區(qū)局部加強砌筑法,使用一部分600mm的耐火磚,其余部位使用500mm的耐火磚。
4. 對新爐的爐底厚度和形狀作了相應的優(yōu)化。
5. 制定了合理的廢鋼加料方案及制定了合理的供電曲線。
6. 針對EAF–LF–CCM冶煉工藝及溫度進行優(yōu)化及調整。
7. 制定了合理的烘爐方案。
團隊分工
1. 煉鋼團隊負責甲方EAF-LF-CCM的生產流程優(yōu)化,并重新對生產工藝進行優(yōu)化,并制定出相應方案。
2. 負責電爐砌筑工藝的優(yōu)化工作及爐型的科學合理設計。
3. 負責電爐指導現(xiàn)場工人的正確操作技能。
4. 試用時間段:我們的第一套爐襯10月29日上線使用,第二套爐襯11月15日早晨下線。
- 試用結果與之前歷史使用結果對照表:
供貨廠家 |
A |
B |
C |
鑫鼎耐火 |
電爐爐襯歷史最高壽命 | 電爐小爐蓋壽命 | 技術支持效果(班產爐數(shù)) |
312次(中途一次挖修渣線磚) | ≦174次 | 單班歷史最高12爐 |
280次(中途一次挖修渣線磚) | — | — |
260次(中途一次挖修渣線磚) | — | — |
617次(一次性) | 1286次 | 單班歷史最高18爐 |
- 技術服務前后的其他相關技術指標對比:
序號 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
指標對比 | 服務前 | 服務后 |
爐襯壽命(次) | 平均最高312次 | 第一個617次 |
小爐蓋壽命(次) | 歷史最高174次 | 第一個1286次 |
EAF電耗(度/噸) | 430 | 350 |
LF電耗(度/噸) | 68 | 38 |
電極消耗(kg/噸) | 1.9 | 0.94 |
平均冶煉周期(分) | 58 | 40 |
月?lián)Q爐次數(shù)(次) | 3—4 | 2 |
換爐時間(小時) | 6 | 3.5 |
月產量(噸/月) | 38000 | 60000 |
小結
1. 通過煉鋼工藝優(yōu)化,包括優(yōu)化新爐烘爐、供氧、造渣、供電曲線、最佳留鋼量等工藝,如果按照目前綜合生產能力60000噸/月,前期由于榮興煉鋼廠廢鋼供應出現(xiàn)短缺,有時被迫停產,后期廢鋼供應正常月產基本穩(wěn)定在75000噸左右。
2. 在耐材自身質量良好的前提下,我們?yōu)槠鋬?yōu)化了耐材爐型,電耗也比之前有大幅度下降,但是仍有提升空間,如果加強廢鋼管理,爐襯耐材使用壽命可達800次以上。之前兩個爐役挖修浪費生產時間32小時,按平均日產30爐,每爐產量80噸計算,我司按580次爐齡,就能提高產量8400噸。
3. 幫助改善造渣工藝、供電工藝,電爐小爐蓋壽命有了大幅度提高,但由于目前其小爐蓋選用低品級剛玉制作,壽命提高到上千次尚有難度。如果選用高品級剛玉制作,壽命達2000次以上較為容易。
4. 如果進一步優(yōu)化工藝和加強設備及科學的全面管理,我們的安全、穩(wěn)定、高效、可持續(xù)生產將得以實現(xiàn)。
5. 生產效率顯著提高,產能較以前提高50%以上,生產制造成本降低到688元/噸鋼,較之前節(jié)約362元/噸鋼。
合作共贏規(guī)劃
由于電弧爐煉鋼屬于以廢鋼為主的高耗能,高消耗的生產方式,給短流程鋼廠生產經營帶來巨大挑戰(zhàn),為了提高短流程煉鋼廠在同行業(yè)的競爭力,我們在煉鋼廠以生產冶煉工藝為主的優(yōu)化及改變,重點放在煉鋼廠的工藝流程,降低生產制造成本,拓展電弧爐煉鋼廠的生存空間,我們將在降低成本、成本分析、提高產能、冶煉工藝等各方面全力以赴為電弧爐煉鋼廠服務,我們公司現(xiàn)有電弧爐煉鋼工程師三名,耐火材料工程師兩名,我們將給予合作煉鋼廠全方位技術支持,在不增加煉鋼廠成本的同時來做一些工藝調整及優(yōu)化,爭取最大限度的降低生產制造成本,本公司通過與國內其他鋼廠合作給予技術支持的效果對比,工序成本都有明顯的降低,我們未來的目標是以電弧爐煉鋼廠為平臺,雙方共同努力打造一個在同行業(yè)電爐煉鋼標桿企業(yè)。
本著高效生產,持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展方針,在穩(wěn)定電爐生產的基礎上,對制約安全生產及降低生產成本不合理的原設計基礎上,做一些微調,或引進一些新輔助技術,逐漸適時地引入成本低、實用性強、必須的、必要的新技術,最大限度地優(yōu)化生產工藝,我們最終的目標“安全生產、優(yōu)質服務、高效運作、高產低耗”的原則共同協(xié)作。